油田钻井废弃泥浆处理工艺研究

INDUSTRIALWATER&WASTEWATER

Vol.47No.5Oct.,2016

油田钻井废弃泥浆处理工艺研究

王凯,苏艳佩,黄凯,张雪娇,张发文

(河南农业大学林学院,郑州

450002)

摘要:采用破胶-混凝-化学氧化-超滤组合工艺处理油田钻井废弃泥浆,先投加80mL/L的5%CaCl2溶液进行破胶,通过固液分离得到泥浆压滤液,向泥浆压滤液中分别投加200mL/L的5%FeSO4溶液和20mL/L的

0.05%PAM溶液进行混凝处理,再向混凝上清液中投加3.5mL/L的30%H2O2溶液,氧化反应100min,最后超滤

处理80min,出水CODCr去除率达到96.6%,出水水质达到GB8978—1996《污水综合排放标准》一级排放标准。试验结果表明,该工艺在处理油田钻井废弃泥浆方面具有较好的效果。

关键词:钻井废弃泥浆;破胶;混凝;化学氧化;超滤中图分类号:X705;X741

文献标志码:A

文章编号:%1009-2455(2016)05-0080-04

Researchontreatmenttechnologyofwastedrillingmudofoilfield

WANGKai,SUYan-pei,HUANGKai,ZHANGXue-jiao,ZHANGFa-wen

(SchoolofForestry,HenanAgriculturalUniversity,Zhengzhou450002,China)

Abstract:Gelbreaking-coagulation-chemicaloxidation-ultrafiltraioncombinedprocesswasusedtotreatwastedrillingmudofoilfield.Firstofall,adding80mL/L5%CaCl2solutionforgelbreaking,thepressfiltratewasgottenthroughsolid-liquidseparation;secondly,adding200mL/L5%FeSO4solutionand20mL/L0.05%PAMsolutionintothepressfiltrateforcoagulation;andthen,adding3.5mL/L30%H2O2solutionintothesuper-natantliquor;finally,with100minutesofoxidationand80minutesofultrafiltration,theremovalrateofCODCrintheeffluentwaterreached96.6%,theeffluentwaterqualitymetthespecificationforgrade1inGB8978—1996IntegratedWastewaterDischargeStandard.Theresultsofthetestshowedthat,usingthesaidprocesstotreatwastedrillingmudofoilfieldcouldobtaingoodeffect.

Keywords:wastedrillingmud;gelbreaking;coagulation;chemicaloxidation;ultrafiltration

随着我国经济快速发展,石油消费量不断攀升,同时带来了很多污染[1]。钻井废弃泥浆是在油田钻井作业过程中产生的主要污染物,含有各种各样的化学处理剂,是一种粘性高、稳定性强的多相胶体-悬浮体体系,不易失水干结[2-4]。这类污染物如果不经过处理,随意排放,或者处理不当,极易造成生态环境的严重破坏,危害周边区域内土壤、水、植被、动物的生存环境[5-6]。迫于对能源的需求,钻井泥浆的种类不断增加,有毒有害成分也日益增多,因此,探索出油田钻井废弃泥浆可行的处理工艺,对其无害化和后续处理具有现实意义。

本文通过分析陕西榆林地区油田钻井废弃泥浆的基本特性,采用CODCr浓度为主要指标,对泥浆

进行破胶、混凝、化学氧化以及膜处理试验,最终确定破胶剂、混凝剂、氧化剂的类型和最佳用量以及膜处理的最佳运行时间,进而确定油田钻井废弃泥浆处理工艺。

1材料与方法1.1材料与仪器

(1)药剂和钻井废弃泥浆。药剂:5%FeSO4溶液、0.05%PAM溶液、5%CaCl2溶液、5%H8N2O8S2

溶液、30%H2O2溶液、专利破胶剂PZJ、30%稀

H2SO4。废弃泥浆来自陕西榆林油田二开钻井。

(2)主要仪器与设备。HH-6型数显恒温水浴锅、78-1型磁力加热搅拌器、电子万用炉、FA2004B型电子天平、PHS-2C型pH计、ZXZ-

·

王凯,苏艳佩,黄凯,等:油田钻井废弃泥浆处理工艺研究

0.5D型旋片真空泵。

1.2试验方法1.2.1破胶试验

在温度为20℃的条件下,对油田钻井废弃泥

浆进行预处理。利用磁力加热搅拌器先快速搅拌(速率为200r/min)3min,再慢速搅拌(速率为50r/

定;剩余杂质及泥沙经过滤、洗涤、静置、烘干后,称重得出泥沙质量,利用干重法算出含固率。

2结果与讨论

2.1油田钻井废弃泥浆组分分析

本次试验采用陕西榆林油田二开钻井废弃泥浆作为试验对象,测定其含水率、含油率、含固率,泥浆总量与以上三者差值即为其他有机物及挥发性物质的量,试验结果见表2。

表2

密度/(g·cm-3)

min)5min。准确称取预处理后的泥浆100mL,向烧

杯中投加PZJ0.3mL/L后,向其中分别投加20、40、60、80mL/L5%CaCl2溶液,静置30min,磁力加热搅拌器快速搅拌3min,搅拌速率为200r/min。充分搅拌后的混合液在φ15.0cm滤纸上采用

真空抽滤装置进行固液分离,得到泥浆压滤液备用。

油田废弃泥浆成分

w(油)/%8.8

w(固体物w(其他有机物及质)/%挥发性物质)/%18.6

10.1

Tab.2Compositionofwastedrillingmudofoilfield

w(水)/

%62.5

1.2.2混凝试验

准确称取200mL泥浆压滤液,向烧杯中分别

1.26

该油田废弃泥浆样品呈褐色,流体状,表面有浮油,较黏稠,不易固液分离,化学稳定性好。

投加5.0~40.0mL5%FeSO4溶液和1.0~4.0mL

0.05%PAM溶液进行混凝试验。混凝混合物采用φ15.0cm滤纸过滤,混凝上清液留作备用。1.2.3

氧化试验

取100mL混凝上清液,分别向烧杯中投加

2.2破胶剂投加量对破胶效果的影响

破胶剂投加量对破胶效果的影响见表3。当

0.30、0.35、0.40、0.45mL30%H2O2溶液,静置一定时间,水浴加热,测定水质指标。取100mL处理效果最好的水样,分别投加0.2、0.3、0.4mL5%H8N2O8S2溶液进行定量试验,并研究酸性条件、氧

化剂投加量及氧化时间对深度氧化试验的影响。

PZJ投加量为0.3mL/L时,破胶剂5%CaCl2溶液的最佳投加量为80.0mL/L,破胶时间最短为3s。对破胶效果最好的水样采用φ15.0cm滤纸过滤,

并进行水质分析。与原泥浆对比发现,泥浆压滤液由褐色变为黄色透明状,其CODCr的质量浓度为

3000mg/L,色度为300倍,密度为1.15g/cm3,

有所降低,这是由于破胶后泥浆压滤液中固体物质减少造成的。

表3

不同破胶剂投加量的处理效果

1.2.4超滤试验

采用过滤孔径为0.01μm的超滤膜,在膜连续

运行0、20、40、60、80min后,取水样分析其水质指标,探讨膜连续运行时间对废液中CODCr去除情况的影响,并确定膜过滤运行最佳时间。超滤膜组件性能参数见表1。

表1

性能型号膜丝材质公称面积/m2公称孔径/μm膜丝内径/mm膜丝外径/mm

Tab.3Treatmenteffectwithdifferentdosageofgelbreaker

试样

5%CaCl2溶液投破胶时加量/(mL间/s·L-1)

20.040.060.080.0

1053

试验结果

1234

参数

10s内固液未分离,未破胶10s内固液分离,破胶不完全5s内固液分离,破胶不完全3s内固液分离,破胶完全

超滤膜组件性能参数

使用条件

Tab.1PerformanceparametersofUFmembranemodules

参数

PVDF-1808PVDF660.010.71.3

设计产水量/(m3·h-1)2.0~8.0最大进水压力/MPa最大跨膜压差/MPa温度/℃

2.3混凝剂投加量和混凝时间的影响

混凝剂投加量对泥浆压滤液处理效果的影响见表4。

试样1至试样7加入试剂后,迅速产生大量铜绿色絮凝物,表面悬浮物含量降低。反应5min时,试样1至试样5上清液澄清度好,静置1h后,溶液透明度较低;而试样6至试样7上清液澄清度差,静置1h后,溶液透明度较好。由表4可知,混凝剂投加量越多,混凝上清液的pH值越接

0.300.155~453~102~12

pH值

化学清洗pH值

1.3分析方法

含水率采用GB/T260—77《石油产品水分测定

法》[7]中规定方法测定;含油率采用索式提取器[8]测

··81

INDUSTRIALWATER&WASTEWATER

表4

不同混凝剂投加量的处理效果

表5

Vol.47No.5Oct.,2016

氧化剂投加量试验与上清液性质

Tab.4Treatmenteffectwithdifferentcoagulant

dosage

试样

Tab.5

5%FeSO4溶液投加量/(mL·L-1)

25.050.075.0100.0125.0150.0200.0

0.05%PAM溶液

投加量/(mL·L-1)

5.07.510.012.515.017.520.0

Experimentofoxidantdosageandcharacteristicsof

supernatantliquor

30%H2O2溶液投加量/(mL·L-1)

3.03.54.04.5

上清液

pH值

上清液ρ(CODCr)/

(mg·L-1)

上清液pH值

1234567

11.7711.7511.3811.2910.9610.526.69

试样

1234

5.315.315.025.02

[1**********]2

确定采用30%H2O2溶液3.5mL/L处理混凝上清液。与混凝试验相比,H2O2氧化试验中水样的CODCr去除率为50%。

氧化反应沉淀物体积变化曲线见图2。

80沉淀物体积/mL

近酸性。而7号水样的pH值出现突变,原因可能是水样中剩余的Fe2+络合H2O电离出的H+,使水样呈弱酸性。由于Fenton反应的最佳试验条件要求pH值在3.0~5.5之间,所以采用5%FeSO4溶液的投加量为200mL/L和0.05%PAM溶液投加量为20mL/L来处理泥浆压滤液,混凝上清液的

22溶液

6040200

50

100

CODCr的质量浓度为800mg/L,色度为40倍。

采用7号水样中混凝剂投加量来处理泥浆压滤液。以混凝沉淀物的体积变化为指标,研究混凝时间对混凝效果的影响。混凝反应沉淀层体积变化曲线见图1。

1200沉淀层体积/mL

HO

HO

H2O2溶液

H2O2溶液

H2O2

溶液

22溶液

150

氧化反应沉淀时间/min

图2氧化反应沉淀物体积变化

Fig.2Variationofsedimentvolumeduringoxidationreaction

9006003000

50

100反应时间/min

试验结果表明:随着氧化时间的延长,水样中细密小气泡产生速率先增大后减小,水样中黄色沉淀物的体积先增加后减少,因为蓬松的沉淀物逐渐被压实,因此沉淀物体积会出现减少的情况。100

150

200

min后水样中沉淀物的体积不再变化,氧化反应结

束,沉淀物被压实,故氧化反应最佳时间为100min。

图1混凝反应沉淀层体积变化

2.5膜处理运行时间的影响

采用过滤孔径为0.01μm的超滤膜,探讨膜连

Fig.1Volumechangeofcoagulationreactionsedimentlayer

由图1可知,混凝沉降150min后,曲线变化趋于平缓,此时沉淀层被压实,混凝反应结束。因此,确定最佳混凝沉降时间为150min。

续运行时间对废液中CODCr去除情况的影响,并确定膜过滤运行最佳时间,试验结果见图3。

350·ρ(CODCr)/(mgL)

-1

2.4氧化剂投加量和氧化时间的影响

氧化剂投加量试验与氧化后上清液性质见表5。试样1至试样4加入氧化剂后,上清液都呈弱

[1**********]0

20

40反应时间/min

酸性,水样中都会产生细密小气泡和黄色沉淀物。试样1中产生少量小气泡和少量黄色沉淀物;试样

2、试样3中产生较多小气泡和较多黄色沉淀物;

试样4中产生大量小气泡和大量黄色沉淀物。氧化

后沉淀物颜色变化可能是随着时间的延长,沉淀物中Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3。根据上述试验结果,

6080

图3膜处理CODCr随反应时间变化规律

Fig.3VariationofCODCrconcentrationalongwithreaction

timeduringmembranetreatment

·

王凯,苏艳佩,黄凯,等:油田钻井废弃泥浆处理工艺研究

由图3可知,膜处理速率出现先增加后减小的变化趋势,在反应时间持续80min左右,膜处理速率达到最大,处理后的废水CODCr浓度达到GB

工业用水与废水,2011,42(4):6-10.

[2]李斌,孙根行.废弃钻井泥浆脱水工艺实验研究[J].工业安

全与环保,2013,39(3):90-94.

[3]王嘉麟,闫光绪,郭绍辉,等.废弃油基泥浆处理方法研究

[J].环境工程,2008,26(4):10-13.

[4]谭蔚,于真真,高晓冲,等.钻井废弃盐水泥浆无害化脱水处

理研究[J].油田化学,2011,28(2):126-129.

[5]田浩,赵会军.废弃油基泥浆处理工艺与研究[J].环境工程,

8978—1996《污水综合排放标准》[9]一级排放标准。3

结论

采用破胶-混凝-氧化-膜处理的组合工艺处理油田钻井废弃泥浆能够取得良好的处理效果,试验确定了该工艺最佳的反应参数及运行时间。

(1)当破胶剂5%CaCl2溶液投加量为80mL/

2014,32(S1):310-313.

[6]郭丽梅,喻可喆,陈曦.钻井废泥浆脱水研究[J].环境污染与

防治,2015,37(4):58-62.

[7]中国石油工业部.石油产品水分测定法:GB/T260—77[S].

北京:中国标准出版社,1977.

[8]谢重阁.环境中石油污染物的分析技术[M].北京:中国环境

科学出版社,1987.

[9]国家环境保护局科技标准司.污水综合排放标准:GB8978-

L,混凝剂5%FeSO4溶液和0.05%PAM溶液的投加量分别为200mL/L和20mL/L时,可以有效地

降低出水的色度和悬浮物;上清液的pH值达到

6.69,将有利于Fenton反应的进行。

(2)在化学氧化反应中,当30%H2O2溶液投加量为3.5mL/L,反应时间为100min时,化学氧

化反应最为充分。

(3)采用孔径为0.01μm的超滤膜,在反应时间为80min时,处理后的废水CODCr浓度达到GB

1996[S].北京:中国标准出版社,1996.

作者简介:王凯(1990-),男,河南尉氏人,硕士研究生,研究

方向为环境科学与资源利用,(电子信箱)1325130515@qq.com;通讯作者:张发文(1981-),男,河南信阳人,副教授,硕士生导师,博士,研究方向为三废处理与资源化,(电子信箱)zfw13@tom.

8978—1996一级排放标准。

参考文献:

[1]张超,李本高.石油化工污水处理技术的现状与发展趋势[J]

com。

收稿日期:2016-09-18(修回稿)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(上接第72页)

大,H2O2(溶液质量浓度为27.5%)投加量为1.6·mL/L;FeSO47H2O(配制成Fe2+质量分数为5%溶

液),投加量为14.1mL/L。后期运行稳定时,晶体已长成,FeSO4投加量可适当调小至6.6mL/L。调整加药量时,以化学沉淀池是否有污泥上浮为判断标准,若有污泥上浮,则稍微提高FeSO4投加量。

(3)Bionest缺氧池应定期打开曝气反冲洗装置,避免Bionest缺氧池底部填料附着污泥太多,出现流水不畅导致溢水的现象。

参考文献:

[1]王庚平,索超,张明霞,等.反渗透浓水处理与利用技术研究

概况[J].甘肃科技,2011,27(22):93-95.

[2]耿翠玉,乔瑞平,任同伟,等.煤化工浓盐水“零排放”处理技

术进展[J].煤炭加工与综合利用,2014,(10):34-42.[3]苏艳敏,郑化安,付东升,等.煤化工反渗透浓水浓缩的研究

现状[J].洁净煤技术,2014,20(1):104-109.

[4]谢柏明,韦彦斐,陶杰,等.Fenton法处理造纸废水反渗透浓

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[5]赵春霞,顾平,张光辉,等.反渗透浓水处理现状与研究进展

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[6]李恩超,施杰.冷轧反渗透浓水臭氧氧化试验研究[J].净水技

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[7]夏季祥.炼化企业反渗透浓水处理技术现状及发展趋势分析

[J].安全、健康和环境,2013,13(7):29-31.

[8]韩洪军,李慧强,杜茂安,等.厌氧/好氧/生物脱氨工艺处理

煤化工废水[J].中国给水排水,2010,26(6):75-77.[9]刘欣,杨署军.Fenton-BAF-RO工艺处理电镀前处理废水并回

用[J].广东化工,2013,40(9):118-119.

[10]吴斯文,张建明,胡新立,等.混合絮凝及周进周出沉淀池

工艺设计[J].工业用水与废水,2012,43(2):57-60.

作者简介:帅晓丹(1988-),女,江苏常州人,助理工程师,硕

士,主要从事水处理工程设计,(电子信箱)sxd198868@163.com。收稿日期:2016-06-20(修回稿)

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INDUSTRIALWATER&WASTEWATER

Vol.47No.5Oct.,2016

油田钻井废弃泥浆处理工艺研究

王凯,苏艳佩,黄凯,张雪娇,张发文

(河南农业大学林学院,郑州

450002)

摘要:采用破胶-混凝-化学氧化-超滤组合工艺处理油田钻井废弃泥浆,先投加80mL/L的5%CaCl2溶液进行破胶,通过固液分离得到泥浆压滤液,向泥浆压滤液中分别投加200mL/L的5%FeSO4溶液和20mL/L的

0.05%PAM溶液进行混凝处理,再向混凝上清液中投加3.5mL/L的30%H2O2溶液,氧化反应100min,最后超滤

处理80min,出水CODCr去除率达到96.6%,出水水质达到GB8978—1996《污水综合排放标准》一级排放标准。试验结果表明,该工艺在处理油田钻井废弃泥浆方面具有较好的效果。

关键词:钻井废弃泥浆;破胶;混凝;化学氧化;超滤中图分类号:X705;X741

文献标志码:A

文章编号:%1009-2455(2016)05-0080-04

Researchontreatmenttechnologyofwastedrillingmudofoilfield

WANGKai,SUYan-pei,HUANGKai,ZHANGXue-jiao,ZHANGFa-wen

(SchoolofForestry,HenanAgriculturalUniversity,Zhengzhou450002,China)

Abstract:Gelbreaking-coagulation-chemicaloxidation-ultrafiltraioncombinedprocesswasusedtotreatwastedrillingmudofoilfield.Firstofall,adding80mL/L5%CaCl2solutionforgelbreaking,thepressfiltratewasgottenthroughsolid-liquidseparation;secondly,adding200mL/L5%FeSO4solutionand20mL/L0.05%PAMsolutionintothepressfiltrateforcoagulation;andthen,adding3.5mL/L30%H2O2solutionintothesuper-natantliquor;finally,with100minutesofoxidationand80minutesofultrafiltration,theremovalrateofCODCrintheeffluentwaterreached96.6%,theeffluentwaterqualitymetthespecificationforgrade1inGB8978—1996IntegratedWastewaterDischargeStandard.Theresultsofthetestshowedthat,usingthesaidprocesstotreatwastedrillingmudofoilfieldcouldobtaingoodeffect.

Keywords:wastedrillingmud;gelbreaking;coagulation;chemicaloxidation;ultrafiltration

随着我国经济快速发展,石油消费量不断攀升,同时带来了很多污染[1]。钻井废弃泥浆是在油田钻井作业过程中产生的主要污染物,含有各种各样的化学处理剂,是一种粘性高、稳定性强的多相胶体-悬浮体体系,不易失水干结[2-4]。这类污染物如果不经过处理,随意排放,或者处理不当,极易造成生态环境的严重破坏,危害周边区域内土壤、水、植被、动物的生存环境[5-6]。迫于对能源的需求,钻井泥浆的种类不断增加,有毒有害成分也日益增多,因此,探索出油田钻井废弃泥浆可行的处理工艺,对其无害化和后续处理具有现实意义。

本文通过分析陕西榆林地区油田钻井废弃泥浆的基本特性,采用CODCr浓度为主要指标,对泥浆

进行破胶、混凝、化学氧化以及膜处理试验,最终确定破胶剂、混凝剂、氧化剂的类型和最佳用量以及膜处理的最佳运行时间,进而确定油田钻井废弃泥浆处理工艺。

1材料与方法1.1材料与仪器

(1)药剂和钻井废弃泥浆。药剂:5%FeSO4溶液、0.05%PAM溶液、5%CaCl2溶液、5%H8N2O8S2

溶液、30%H2O2溶液、专利破胶剂PZJ、30%稀

H2SO4。废弃泥浆来自陕西榆林油田二开钻井。

(2)主要仪器与设备。HH-6型数显恒温水浴锅、78-1型磁力加热搅拌器、电子万用炉、FA2004B型电子天平、PHS-2C型pH计、ZXZ-

·

王凯,苏艳佩,黄凯,等:油田钻井废弃泥浆处理工艺研究

0.5D型旋片真空泵。

1.2试验方法1.2.1破胶试验

在温度为20℃的条件下,对油田钻井废弃泥

浆进行预处理。利用磁力加热搅拌器先快速搅拌(速率为200r/min)3min,再慢速搅拌(速率为50r/

定;剩余杂质及泥沙经过滤、洗涤、静置、烘干后,称重得出泥沙质量,利用干重法算出含固率。

2结果与讨论

2.1油田钻井废弃泥浆组分分析

本次试验采用陕西榆林油田二开钻井废弃泥浆作为试验对象,测定其含水率、含油率、含固率,泥浆总量与以上三者差值即为其他有机物及挥发性物质的量,试验结果见表2。

表2

密度/(g·cm-3)

min)5min。准确称取预处理后的泥浆100mL,向烧

杯中投加PZJ0.3mL/L后,向其中分别投加20、40、60、80mL/L5%CaCl2溶液,静置30min,磁力加热搅拌器快速搅拌3min,搅拌速率为200r/min。充分搅拌后的混合液在φ15.0cm滤纸上采用

真空抽滤装置进行固液分离,得到泥浆压滤液备用。

油田废弃泥浆成分

w(油)/%8.8

w(固体物w(其他有机物及质)/%挥发性物质)/%18.6

10.1

Tab.2Compositionofwastedrillingmudofoilfield

w(水)/

%62.5

1.2.2混凝试验

准确称取200mL泥浆压滤液,向烧杯中分别

1.26

该油田废弃泥浆样品呈褐色,流体状,表面有浮油,较黏稠,不易固液分离,化学稳定性好。

投加5.0~40.0mL5%FeSO4溶液和1.0~4.0mL

0.05%PAM溶液进行混凝试验。混凝混合物采用φ15.0cm滤纸过滤,混凝上清液留作备用。1.2.3

氧化试验

取100mL混凝上清液,分别向烧杯中投加

2.2破胶剂投加量对破胶效果的影响

破胶剂投加量对破胶效果的影响见表3。当

0.30、0.35、0.40、0.45mL30%H2O2溶液,静置一定时间,水浴加热,测定水质指标。取100mL处理效果最好的水样,分别投加0.2、0.3、0.4mL5%H8N2O8S2溶液进行定量试验,并研究酸性条件、氧

化剂投加量及氧化时间对深度氧化试验的影响。

PZJ投加量为0.3mL/L时,破胶剂5%CaCl2溶液的最佳投加量为80.0mL/L,破胶时间最短为3s。对破胶效果最好的水样采用φ15.0cm滤纸过滤,

并进行水质分析。与原泥浆对比发现,泥浆压滤液由褐色变为黄色透明状,其CODCr的质量浓度为

3000mg/L,色度为300倍,密度为1.15g/cm3,

有所降低,这是由于破胶后泥浆压滤液中固体物质减少造成的。

表3

不同破胶剂投加量的处理效果

1.2.4超滤试验

采用过滤孔径为0.01μm的超滤膜,在膜连续

运行0、20、40、60、80min后,取水样分析其水质指标,探讨膜连续运行时间对废液中CODCr去除情况的影响,并确定膜过滤运行最佳时间。超滤膜组件性能参数见表1。

表1

性能型号膜丝材质公称面积/m2公称孔径/μm膜丝内径/mm膜丝外径/mm

Tab.3Treatmenteffectwithdifferentdosageofgelbreaker

试样

5%CaCl2溶液投破胶时加量/(mL间/s·L-1)

20.040.060.080.0

1053

试验结果

1234

参数

10s内固液未分离,未破胶10s内固液分离,破胶不完全5s内固液分离,破胶不完全3s内固液分离,破胶完全

超滤膜组件性能参数

使用条件

Tab.1PerformanceparametersofUFmembranemodules

参数

PVDF-1808PVDF660.010.71.3

设计产水量/(m3·h-1)2.0~8.0最大进水压力/MPa最大跨膜压差/MPa温度/℃

2.3混凝剂投加量和混凝时间的影响

混凝剂投加量对泥浆压滤液处理效果的影响见表4。

试样1至试样7加入试剂后,迅速产生大量铜绿色絮凝物,表面悬浮物含量降低。反应5min时,试样1至试样5上清液澄清度好,静置1h后,溶液透明度较低;而试样6至试样7上清液澄清度差,静置1h后,溶液透明度较好。由表4可知,混凝剂投加量越多,混凝上清液的pH值越接

0.300.155~453~102~12

pH值

化学清洗pH值

1.3分析方法

含水率采用GB/T260—77《石油产品水分测定

法》[7]中规定方法测定;含油率采用索式提取器[8]测

··81

INDUSTRIALWATER&WASTEWATER

表4

不同混凝剂投加量的处理效果

表5

Vol.47No.5Oct.,2016

氧化剂投加量试验与上清液性质

Tab.4Treatmenteffectwithdifferentcoagulant

dosage

试样

Tab.5

5%FeSO4溶液投加量/(mL·L-1)

25.050.075.0100.0125.0150.0200.0

0.05%PAM溶液

投加量/(mL·L-1)

5.07.510.012.515.017.520.0

Experimentofoxidantdosageandcharacteristicsof

supernatantliquor

30%H2O2溶液投加量/(mL·L-1)

3.03.54.04.5

上清液

pH值

上清液ρ(CODCr)/

(mg·L-1)

上清液pH值

1234567

11.7711.7511.3811.2910.9610.526.69

试样

1234

5.315.315.025.02

[1**********]2

确定采用30%H2O2溶液3.5mL/L处理混凝上清液。与混凝试验相比,H2O2氧化试验中水样的CODCr去除率为50%。

氧化反应沉淀物体积变化曲线见图2。

80沉淀物体积/mL

近酸性。而7号水样的pH值出现突变,原因可能是水样中剩余的Fe2+络合H2O电离出的H+,使水样呈弱酸性。由于Fenton反应的最佳试验条件要求pH值在3.0~5.5之间,所以采用5%FeSO4溶液的投加量为200mL/L和0.05%PAM溶液投加量为20mL/L来处理泥浆压滤液,混凝上清液的

22溶液

6040200

50

100

CODCr的质量浓度为800mg/L,色度为40倍。

采用7号水样中混凝剂投加量来处理泥浆压滤液。以混凝沉淀物的体积变化为指标,研究混凝时间对混凝效果的影响。混凝反应沉淀层体积变化曲线见图1。

1200沉淀层体积/mL

HO

HO

H2O2溶液

H2O2溶液

H2O2

溶液

22溶液

150

氧化反应沉淀时间/min

图2氧化反应沉淀物体积变化

Fig.2Variationofsedimentvolumeduringoxidationreaction

9006003000

50

100反应时间/min

试验结果表明:随着氧化时间的延长,水样中细密小气泡产生速率先增大后减小,水样中黄色沉淀物的体积先增加后减少,因为蓬松的沉淀物逐渐被压实,因此沉淀物体积会出现减少的情况。100

150

200

min后水样中沉淀物的体积不再变化,氧化反应结

束,沉淀物被压实,故氧化反应最佳时间为100min。

图1混凝反应沉淀层体积变化

2.5膜处理运行时间的影响

采用过滤孔径为0.01μm的超滤膜,探讨膜连

Fig.1Volumechangeofcoagulationreactionsedimentlayer

由图1可知,混凝沉降150min后,曲线变化趋于平缓,此时沉淀层被压实,混凝反应结束。因此,确定最佳混凝沉降时间为150min。

续运行时间对废液中CODCr去除情况的影响,并确定膜过滤运行最佳时间,试验结果见图3。

350·ρ(CODCr)/(mgL)

-1

2.4氧化剂投加量和氧化时间的影响

氧化剂投加量试验与氧化后上清液性质见表5。试样1至试样4加入氧化剂后,上清液都呈弱

[1**********]0

20

40反应时间/min

酸性,水样中都会产生细密小气泡和黄色沉淀物。试样1中产生少量小气泡和少量黄色沉淀物;试样

2、试样3中产生较多小气泡和较多黄色沉淀物;

试样4中产生大量小气泡和大量黄色沉淀物。氧化

后沉淀物颜色变化可能是随着时间的延长,沉淀物中Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3。根据上述试验结果,

6080

图3膜处理CODCr随反应时间变化规律

Fig.3VariationofCODCrconcentrationalongwithreaction

timeduringmembranetreatment

·

王凯,苏艳佩,黄凯,等:油田钻井废弃泥浆处理工艺研究

由图3可知,膜处理速率出现先增加后减小的变化趋势,在反应时间持续80min左右,膜处理速率达到最大,处理后的废水CODCr浓度达到GB

工业用水与废水,2011,42(4):6-10.

[2]李斌,孙根行.废弃钻井泥浆脱水工艺实验研究[J].工业安

全与环保,2013,39(3):90-94.

[3]王嘉麟,闫光绪,郭绍辉,等.废弃油基泥浆处理方法研究

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理研究[J].油田化学,2011,28(2):126-129.

[5]田浩,赵会军.废弃油基泥浆处理工艺与研究[J].环境工程,

8978—1996《污水综合排放标准》[9]一级排放标准。3

结论

采用破胶-混凝-氧化-膜处理的组合工艺处理油田钻井废弃泥浆能够取得良好的处理效果,试验确定了该工艺最佳的反应参数及运行时间。

(1)当破胶剂5%CaCl2溶液投加量为80mL/

2014,32(S1):310-313.

[6]郭丽梅,喻可喆,陈曦.钻井废泥浆脱水研究[J].环境污染与

防治,2015,37(4):58-62.

[7]中国石油工业部.石油产品水分测定法:GB/T260—77[S].

北京:中国标准出版社,1977.

[8]谢重阁.环境中石油污染物的分析技术[M].北京:中国环境

科学出版社,1987.

[9]国家环境保护局科技标准司.污水综合排放标准:GB8978-

L,混凝剂5%FeSO4溶液和0.05%PAM溶液的投加量分别为200mL/L和20mL/L时,可以有效地

降低出水的色度和悬浮物;上清液的pH值达到

6.69,将有利于Fenton反应的进行。

(2)在化学氧化反应中,当30%H2O2溶液投加量为3.5mL/L,反应时间为100min时,化学氧

化反应最为充分。

(3)采用孔径为0.01μm的超滤膜,在反应时间为80min时,处理后的废水CODCr浓度达到GB

1996[S].北京:中国标准出版社,1996.

作者简介:王凯(1990-),男,河南尉氏人,硕士研究生,研究

方向为环境科学与资源利用,(电子信箱)1325130515@qq.com;通讯作者:张发文(1981-),男,河南信阳人,副教授,硕士生导师,博士,研究方向为三废处理与资源化,(电子信箱)zfw13@tom.

8978—1996一级排放标准。

参考文献:

[1]张超,李本高.石油化工污水处理技术的现状与发展趋势[J]

com。

收稿日期:2016-09-18(修回稿)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(上接第72页)

大,H2O2(溶液质量浓度为27.5%)投加量为1.6·mL/L;FeSO47H2O(配制成Fe2+质量分数为5%溶

液),投加量为14.1mL/L。后期运行稳定时,晶体已长成,FeSO4投加量可适当调小至6.6mL/L。调整加药量时,以化学沉淀池是否有污泥上浮为判断标准,若有污泥上浮,则稍微提高FeSO4投加量。

(3)Bionest缺氧池应定期打开曝气反冲洗装置,避免Bionest缺氧池底部填料附着污泥太多,出现流水不畅导致溢水的现象。

参考文献:

[1]王庚平,索超,张明霞,等.反渗透浓水处理与利用技术研究

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[2]耿翠玉,乔瑞平,任同伟,等.煤化工浓盐水“零排放”处理技

术进展[J].煤炭加工与综合利用,2014,(10):34-42.[3]苏艳敏,郑化安,付东升,等.煤化工反渗透浓水浓缩的研究

现状[J].洁净煤技术,2014,20(1):104-109.

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水的研究[J].中国造纸,2012,31(2):31-34.

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工艺设计[J].工业用水与废水,2012,43(2):57-60.

作者简介:帅晓丹(1988-),女,江苏常州人,助理工程师,硕

士,主要从事水处理工程设计,(电子信箱)sxd198868@163.com。收稿日期:2016-06-20(修回稿)

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